2014年以来,大唐淮南洛河发电厂坚持“价值思维与效益导向”理念不放松,对标一流,深度挖潜,强化能耗指标的精细管理和过程控制,有效降低发电成本,提升盈利能力。1至8月,该厂供电煤耗、燃油消耗、发电水耗等经济指标均实现同比下降。
年初,该厂以目标确认值和行业先进值为标杆,组织专业人员对1-6号机组的设备状况、经济指标进行认真分析,找准差距,分机组制定设备整治和改造计划,明确每一个问题的责任人、监督人和完成时间等。加强能耗指标的分析和预控,通过每日开展小指标分析、每月开展经济活动分析会等查找不足,采取措施,加以改进,促进经济指标不断优化。同时,认真落实“非生产用能专项治理计划”,通过加强办公区域用电管理、开展非生产用汽专项治理等举措,努力降低非生产能耗。
为提高机组经济运行水平,该厂持续推进优化运行工作,按照省公司要求,修订完善优化运行相关制度,加大考核权重,并深化小指标竞赛活动,调动运行人员精心监盘、精心调整的积极性,力争各参数压红线运行。加强制粉系统、循环水系统、干灰系统、制浆系统等辅助系统运行优化管理,减少辅机耗用电量。积极推进4台30万千瓦级机组电量转移工作,提高2台60万千瓦级机组的利用小时,优化全厂的负荷结构,进一步降低供电煤耗。
与此同时,该厂充分利用机组检修或停备时机,对影响机组能耗较大的设备实施节能改造,大大提高了机组运行的经济性。利用4、3号机组A级检修和2号机组B级检修,实施了汽机轮通流改造、汽轮机本体优化、凝汽器改造、冷却塔填料更换等多项节能优化改造项目,使机组的安全经济性得到显著提高,其中3、4号机组实施通流改造后,铭牌出力由30万千瓦提升至32万千瓦,汽轮机热效率、供电煤耗等经济指标比修前有了明显改善。对6号炉A、B预热器实施在线冲洗,冲洗后,炉膛负压、烟侧阻力、一次风压等指标均实现大幅下降。此外,该厂还利用机组检修、停备时机,组织专业人员对锅炉四管泄漏、热力系统内漏进行排查治理,有效提高了机组安全经济性。
(常娟)