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八十二天啃下“硬骨头”
【字体: 】 发布时间:2026/6/29 8:55:57   【打印】【关闭】
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八十二天啃下“硬骨头”
——中煤新集公司刘庄矿业首创两产品工艺洗出“真金白银”

6月16日,随着轰鸣的重介旋流器开始稳定运行,中煤新集公司刘庄矿业选煤厂内,乌黑发亮的原煤在传送带上翻滚,经过一道道精密“洗礼”,化作高品位的炼焦煤。这一刻,现场的技术人员紧绷的神经终于放松下来。

“这就叫‘点石成金’!”看着刚刚产出的炼焦煤,刘庄矿业东区生产办主任难掩激动,指着身后的设备向记者介绍:“以前这套老系统只能洗动力煤,效率低、附加值低。现在我们不仅改造成了洗炼焦煤,还创造了国内首个‘两产品重介旋流器分选炼焦煤’工艺。”

技改需求,原有系统适配新原料

今年以来,煤炭市场波动加剧,如何深挖资源价值成为刘庄矿业面临的考题。随着该矿120102采煤工作面于2月26日产出首吨焦煤,原有的洗选系统已无法适应新的原料特性。

“旧系统就像给轿车装了拖拉机的发动机,跑不快,也跑不好。”选煤厂副厂长形象地比喻道。站在技改现场,机器的轰鸣声几乎盖过了他的说话声,他不得不提高音量:“这次改造最大的难点在于没有现成案例,没有经验可循,完全是摸着石头过河。”

82天攻坚,摸着石头啃硬骨头

为了填补长达7个月的新系统建设空档期,抓住稍纵即逝的市场窗口,矿长挂帅成立攻坚组,一场与时间赛跑的战役就此打响。

在狭窄的施工空间里,土建、吊装、接线多工种交叉作业。记者在现场看到,为了复核一个设备参数,技术团队往往要在布满油污的设备夹层中钻进钻出,身上的工服湿了干、干了又湿。

“每一步都要踩实,每一个阀门、每一条线路都关系到后续的安全运行。”选煤厂副厂长一边检查着脱介筛的运行情况,一边对身边的技术员叮嘱道。他告诉记者,为了确定最佳分选密度,团队做了无数次筛分浮沉试验,“那段日子,大家几乎‘钉’在实验现场,通宵达旦成了家常便饭。”

技术首创,改动带来大效益

创新的火花在压力下迸发。针对传统工艺的短板,技术团队大胆提出在底流产品脱介筛下口加装四台卧式离心机。这一“神来之笔”成功突破了技术壁垒,构建起多品质梯度产品矩阵。

仅仅82天,这项看似不可能的任务宣告完成。

走进如今的集控室,大屏幕上跳动着实时数据。东区生产办主任给记者算了一笔账:“目前日洗选量达到1万吨,每吨比普通动力煤多创效近162元。也就是说,我们每天仅此一项就能多出160多万的效益。”

转型发展,科技创新驱动增长

从昔日单纯的燃料供应商,向如今的高端炼焦煤生产商转型,刘庄矿业用一场漂亮的技改攻坚战,证明了科技创新是降本增效的最强引擎。

“追风赶月莫停留”。此次技改的成功投产只是起点,下一步,刘庄矿业将继续深耕“双细分”战略,持续擦亮高端煤炭品牌,为企业高质量发展注入强劲动力。

(记者 鲁松 通讯员 许士卿 米君良)

责编:汤宁  复审:孙继奎  终审:迟海波

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