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82天攻坚创新工艺 刘庄煤矿原煤洗炼焦煤实现大幅增收
【字体: 】 发布时间:2026/6/26 8:13:21   【打印】【关闭】
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(通讯员 米君良)近日,中煤新集刘庄矿业完成老旧选煤厂自主技术改造,创新应用全新炼焦煤洗选工艺,属国内行业首创,项目仅用时82天便完工投产,实现原煤向高价值精煤升级,企业经济效益大幅跃升。

此前,刘庄矿选煤厂已投运近20年,原有设备只能洗选动力煤,无法适配当前焦煤加工生产需求。根据企业产品细分发展规划,厂区大型整体技改工期长达7个月,技改期间优质焦煤原料将无法加工生产,企业将错失市场收益。

为填补生产空档、抢抓市场窗口期,矿区自主启动应急技改项目。该项目由矿领导牵头统筹,克服场地狭小、多工种交叉施工等诸多难题,摸索形成国内首套主洗有压两产品分选工艺。技术团队反复开展浮沉、筛分试验,优化设备参数,在原有老旧设备基础上加装卧式离心机,突破传统洗选技术瓶颈。

整套创新技改仅用时82天便顺利完工验收,创下老旧洗煤系统改造最快纪录。改造完成后,厂区日处理炼焦煤能力可达1万吨,每吨原煤加工后可新增创收约162元,单月新增效益超4860万元。新工艺可兼顾动力煤、焦原煤、冶炼精煤多品类生产,设备故障率、工人劳动强度同步降低,通过智能化优化实现减人增效。

据矿区工作人员介绍,此次技改打通了老旧矿井产品升级堵点,推动煤炭产品从普通燃料向高附加值冶炼精煤转型升级,进一步拓宽高端客户市场。下一步,刘庄矿业将持续深挖洗选技术创新潜力,依托精细化产品发展战略,持续稳定高端精煤保供能力,为企业提质增效持续赋能。

责编:汤宁  复审:孙继奎  终审:迟海波

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