啃下“硬骨头” 开年就出彩
——中煤新集一矿创岩巷月进尺新纪录
新春启新程,奋进正当时。为迅速收心归位、凝聚攻坚合力,以最高标准、最实举措推动矿井高质量发展提速增效,中煤新集公司在2026年“新春第一会”上部署了加快发展、岩巷跃进式创纪录重点任务,吹响了开年即决战、首季必开门红的冲锋号角。
春寒料峭,千米井下却是一派火热景象。该集团“新春第一会”刚过,新集一矿就传出捷报:在矿井生产接替形势异常严峻的关键时期,综掘二队在230803底板瓦斯抽采巷施工中,克服重重困难,一举创下岩巷月度进尺170.4米的优异成绩,获得了公司单进创水平台阶奖励。这不仅仅是一个数字的突破,更是这支队伍在复杂地质条件下,以智慧与汗水攻坚克难,为老矿突围、赢得宝贵接续时间的一场硬仗胜利。
在危机意识中寻找突围之路
“我们矿是一个开发建设了30多年的老矿,中央区可采储量日益衰减,受地质条件、瓦斯治理等多重因素制约,西区接替综采工作面的推进速度有限,矿井生产接替形势非常严峻。”谈起当前的局面,该矿综掘二队队长袁礼俊神色凝重。对于一座深处开采后期、地质条件复杂的老矿而言,每一个掘进工作面的推进速度,都直接关系到后续煤炭资源的接续,关系到全矿的生产命脉。
为此,矿井上下达成了高度共识:必须全力以赴保接替,想方设法提高单进水平。综掘二队承接的230803底板瓦斯抽采巷,正是缓解接替紧张局面的关键工程之一。然而,这条岩巷施工面临的挑战不言而喻:岩石坚硬、人员紧张、系统环节多,如何才能啃下这块“硬骨头”?
该矿生产副队长陈志虎介绍,掘进攻坚,设备是先锋。在施工准备阶段,该队没有盲目上马,而是做了大量扎实的“课前功课”。他们通过深入调研,详细掌握了多种型号综掘机的截割性能参数,并结合施工巷道的详尽地质资料,组织技术人员反复进行技术分析和经济论证。经过多轮比选,EBZ260M-2型掘锚一体机因其在硬岩条件下的高效截割能力和锚护一体化优势,最终被确定为攻坚利器。“设备选型科学合理,是打赢这场仗的第一步,也是基础。”袁礼俊说。
该矿坚持“规划先行”,将系统思维贯穿始终。他们根据巷道设计和工作面实际情况,超前编排工程量计划,将月度总任务科学分解到每一个班组、每一个岗位,层层压实责任。在会议室墙上,一张醒目的“作战图”清晰标注着每日计划进尺、实际完成情况和存在问题,实行“挂图作战、对表推进”,确保整个工程脉络清晰、执行有力。
“2月份,我们多次在施工一线组织召开现场协调会,目的就是统一思想、规范标准,现场‘把脉会诊’。”该队技术人员告诉记者。面对掘进中遇到的各类技术和管理难题,他们摒弃“等靠要”思想,主动联系相关职能科室,现场分析、现场制定措施,形成了“前方呼叫、后方响应”的高效联动机制。在地质超前探测、设备故障抢修等环节,这种紧密配合大大缩短了非生产时间,将有效掘进时间提到了最高。同时,严格管理人员跟班带班制度,加强职工针对性技能培训,为安全高效掘进提供了坚实的管理和人才支撑。
以创新思维破解“拦路虎”
一道道难关如同“拦路虎”,阻滞着前进的脚步。综掘二队坚信,办法总比困难多。他们立足现场,将一个个难题列为攻关课题,通过分析研究、实践论证,制定措施,逐步改进。
首要的拦路虎是“破岩”。岩石坚硬,对截齿的消耗巨大。“岩巷综掘机的截齿就好比‘锋利的牙’,啃‘硬骨头’全靠它。”一名老工人形象的比喻。之前使用的截齿硬度不足,磨损快,不仅增加了成本,更严重影响截割效率和成型质量。经过多方比对和试验,他们果断更换了另一种高强度、高耐磨性品牌的截齿。这一改变效果立竿见影,截割速度显著提升,巷道轮廓更加规整。同时,单班截齿消耗量大幅下降,连带油脂损耗也减少了,实现了提质增效降本“一箭三雕”。
据了解,岩巷掘进产生的矸石量远大于煤巷,如何将这些“废料”快速运出,是保证连续生产的另一个关键。该矿优化运输系统,采用大功率耙矸机配合皮带机连续出矸,并巧妙利用矿井原有的煤矸分流系统进行集中输送,形成了“截割—装载—转运”的无缝衔接“流水线”。通过安装在巷道内的高清视频探头可以清晰地看到:综掘机截割头旋转之处,坚硬的岩石应声碎裂、滚落,随即被星轮敏捷地扒取到铲板上,经刮板输送机源源不断地运至后方皮带系统,整个流程顺畅、高效,最大限度减少了间断等待时间。
支护环节是岩巷快速掘进必须攻克的另一个瓶颈。新集一矿经过细致观察和充分论证,发现由于采用的设备破岩效果好,工作面岩壁整体性高,裂隙较少,具备了优化支护参数的条件。在确保顶板安全万无一失的前提下,他们科学调整了支护工艺,将每班的循环进尺由原来的2排提高到了4排,进度直接翻倍。同时,充分利用掘锚一体机的机载临时支护功能,在截割后迅速对暴露的顶板进行有效支撑,为永久支护作业创造了安全稳定的空间,实现了“快掘”与“安全”的有机统一。
以人为本筑牢高效根基
岩巷掘进产生的大量粉尘,严重威胁职工健康,也影响视线和作业安全。为此,该矿引入了被职工亲切称为“喝尘器”的矿用干式除尘风机。这种设备能够在掘进机截割头附近形成强大的负压场,将产生的粉尘就地吸入、过滤,除尘效率高达95%以上,作业现场能见度大大改善,真正实现了“洁净生产”,消除了职工的后顾之忧,让大家能够更专注、更安心地投入工作。
为充分激发全矿干部职工“抢进尺、保接替”的积极性,该矿制定出台了专项的《岩巷快速掘进激励考核办法》,将出勤、进尺、安全、质量等指标与班组、个人收入紧密挂钩,设立台阶奖励,每日公示进度,每月刚性考核兑现。多劳者多得,贡献大者重奖,这一系列政策犹如一剂“强心针”,让“比、学、赶、超”的劳动热情在井下巷道里蓬勃涌动。
“人的保障到位了,物的保障也必须万无一失。”陈志虎说。该矿将设备视作“战友”,实行预防性检修和包机责任制,加强日常巡检和维护保养,确保设备始终保持良好状态,降低故障率。在物料保障上,他们变“被动领取”为“主动预警”,超前编制物料计划和配件采购清单,创新实施“常用物资配件储备预警机制”,当库存低于安全线时自动触发预警,确保各类生产物资始终供应充足,彻底杜绝了“等料停工”现象。
从科学的设备选型与生产组织,到针对性的工艺革新与难题破解,再到人性化的环境改善与激励保障,新集一矿围绕“安全、高效、快速、协同”这一核心,打出了一套环环相扣、系统推进的“组合拳”。这170.4米的岩巷月进尺,不仅是单进水平的突破,更是老矿在困境中勇于探索、善于创新、敢于胜利的精神缩影。它为新集一矿缓解采掘接续紧张局面赢得了至关重要的时间,也为同类条件下岩巷安全高效掘进积累了宝贵经验。截至3月18日,该矿掘进进尺序时完成1983.4米,超计划306米。
(记者 鲁松)